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∮2.6 mx13 m生料磨的技術(shù)改造 木屑顆粒機(jī)|秸稈顆粒機(jī)|秸稈壓塊機(jī)|木屑制粒機(jī)|生物質(zhì)顆粒機(jī)|富通新能源 / 13-06-11

     某廠是年產(chǎn)135萬t普通硅酸鹽水泥的濕法回轉(zhuǎn)窯廠,生料制備采用∮2.6 mx13 m球磨機(jī),因設(shè)計、檢修、操作等原因,設(shè)備故障頻繁,生料質(zhì)量不穩(wěn)定,嚴(yán)重制約著工廠生產(chǎn)能力的發(fā)揮。為此,我廠對該型磨機(jī)進(jìn)行了技術(shù)改造,取得了較好的效果。現(xiàn)將改造情況作一介紹。
1、生料磨原始狀況
    ∮2.6 mx13 m生料磨為濕法開流磨,生產(chǎn)能力為50 t/h,分3倉,配套電機(jī)為YR1000-8/1180。其工藝參數(shù)見表1。
2、技術(shù)改造
2.1  一倉襯板的技術(shù)改造
    該磨一倉襯板為凸棱形,材質(zhì)為ZGMn13,其結(jié)構(gòu)形式見圖1。該襯板由螺栓固定在磨機(jī)簡體上,在磨機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,提升鋼球及物料對螺栓產(chǎn)生的剪切力經(jīng)常將螺栓剪斷,從而造成掉襯板沖刷簡體現(xiàn)象,使磨體嚴(yán)重磨損,縮短了磨機(jī)的使用壽命。
    為此,我們對一倉襯板作了如下改進(jìn):一是將襯板改為環(huán)形溝槽襯板,這種襯板除具有凸棱形襯板的優(yōu)點(diǎn)外,其安裝成整體后形成環(huán)向溝槽,使研磨體的運(yùn)行軌跡更加清晰,從而減少了研磨體的互相撞擊,同時增加了鋼球與襯板的接觸面,減少了沖擊負(fù)荷,提高了襯板的使用壽命;二是將襯板螺孔改為橢圓形沉孔,減弱了應(yīng)力集中,且使聯(lián)接螺栓與襯板結(jié)合面大,聯(lián)接強(qiáng)度高,螺栓不易斷裂,富通新能源生產(chǎn)銷售球磨機(jī)、雷蒙磨粉機(jī)等磨機(jī)機(jī)械設(shè)備。
2.2隔倉板的改造
    磨機(jī)隔倉板由篩板及中心圓篩板通過螺栓聯(lián)接而成,見圖3a,篩板與中心圓篩板靠凸臺定位,篩板凸出部位無保護(hù)措施。這樣,在磨機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,研磨體直接沖擊凸出部位,從而使篩板凸出部位經(jīng)常疲勞斷裂,嚴(yán)重影響襯板的使用壽命。此外,隔倉板中心圓篩板直徑為∮1.3 m,篩板與中心圓篩板聯(lián)接螺栓距倉底高為0.798 m,而磨機(jī)填充率為26%以上,球鍛距倉底0.92 m,篩板與中心圓篩板聯(lián)接螺栓在球、鍛面以下。這樣在磨機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,螺栓保護(hù)裝置就起不到保護(hù)作用,研磨體直接磨損聯(lián)接螺栓,久之,則會使螺栓磨損脫落,造成隔倉板松動變形。為此,我們對隔倉板進(jìn)行了如下改造:
    一是將篩板設(shè)計成平面形狀,篩板與中心圓篩板靠中心圓凸臺定位(見圖3b),這樣,研磨體沖擊點(diǎn)就由篩板凸臺平面變?yōu)橹行膱A篩板圓周面,從而消除了因研磨體沖擊造成篩板斷裂的現(xiàn)象。
    二是將中心圓直徑縮小300 mm,同時將篩板內(nèi)圓直徑縮小300 mm。這樣,篩板與中心圓篩板聯(lián)接螺栓距倉底0.95 m,在球、鍛面以上(圖3b),大大減少了球、鍛對聯(lián)接螺栓的沖刷,從而降低了聯(lián)接螺栓的磨損。
2.3  進(jìn)料套管結(jié)構(gòu)的改進(jìn)
    原進(jìn)料套管結(jié)構(gòu)見圖4a,物料靠慣性自行沖入磨內(nèi)。我廠物料均化效果不好,當(dāng)物料狀況復(fù)雜,或想提高磨機(jī)產(chǎn)量時,往往由于進(jìn)料效果差而達(dá)不到目的,而且還會造成返料、停磨、污染磨頭瓦和地面環(huán)境等現(xiàn)象,增加了工人的勞動強(qiáng)度。為此,我們將進(jìn)料套管改成螺旋套(圖4b),物料靠螺旋強(qiáng)制導(dǎo)入磨內(nèi),提高了導(dǎo)料能力,為磨機(jī)增產(chǎn)提供了保證,同時消除了返料造成的磨頭瓦及地面環(huán)境的污染。
2.4  調(diào)整磨機(jī)結(jié)構(gòu)及研磨體級配
    原磨機(jī)一倉過長,破碎能力過強(qiáng),能力富裕。為此我們將磨機(jī)一、二倉隔倉板前移一塊襯板的距離(320 mm),以保證各倉能力均衡。同時,為適應(yīng)一倉縮短及磨機(jī)襯板形式改變后磨內(nèi)環(huán)境的變化,保證一倉的工作能力,我們將一倉配球方案由多級配球改為兩級配球,即使用∮90 mm大球粉碎物料,保證粗物料的破碎,使用∮40 mm小球填充大球間的空隙,將物料擠至大球作用區(qū)內(nèi),以提高大球的粉碎功效,同時將大球的能力充分傳遞給物料,以增加其研磨作用。研磨體級配調(diào)整后,在一倉填充率不變的情況下,物料得到充分破碎、研磨。調(diào)整前后磨機(jī)各倉的結(jié)構(gòu)及研磨體級配情況見表2。
    此外,我們將隔倉板篦縫由原來的8mm改為6mm,有效地防止了大顆粒從破碎倉進(jìn)入細(xì)磨倉。同時適當(dāng)增加磨機(jī)二、三倉研磨體的填充率,使一、二、三倉料面呈階梯狀遞增,以減緩物料的流動速度,使物料在各倉內(nèi)得到充分破碎和研磨。
3、技改效果
    通過上述技術(shù)改造,有效地發(fā)揮了磨機(jī)的工作能力,磨機(jī)各項產(chǎn)、質(zhì)量指標(biāo)大幅度提高,同時延長了備件的使用壽命,磨耗也有所降低。

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