在生產(chǎn)緊張的情況下,我公司采取補(bǔ)救措施。拆除襯板,把襯板下的填料巴金墊改為耐磨耐沖刷的膠帶,并在空隙處間加入混凝土填實(shí),再安裝襯板。襯板鑲砌完畢后,用不同厚度的鐵板卷成條把襯板與襯板間的縫逐一卡死,并焊牢,使它們成為一個(gè)密封的整體,料漿不能進(jìn)入簡(jiǎn)體與襯板之間,解決刷簡(jiǎn)體問題,改進(jìn)后結(jié)構(gòu)如圖2所示。
筒體外圓焊加固圈。采用σ= 16mm的Q235鋼板,以簡(jiǎn)體外徑卷成圓筒,找好圓度,直徑誤差在5—10mm,按Ⅰ、Ⅱ倉(cāng)長(zhǎng)度分成4份,接頭處割出10×45。的焊接坡口,焊縫高于筒外徑3~5mm,焊接牢固以后,按原簡(jiǎn)體的螺栓孔開出圓筒的螺栓孔,再用襯板螺栓緊固,將二者更好地連接在一起,從而保證原簡(jiǎn)體的強(qiáng)度和剛度,提高它的抗扭力矩,富通新能源生產(chǎn)銷售球磨機(jī)、雷蒙磨粉機(jī)等磨機(jī)機(jī)械設(shè)備。
改進(jìn)后使報(bào)廢的簡(jiǎn)體得以繼續(xù)使用,保證了全年的生產(chǎn)任務(wù)。使用1年多,效果明顯很好,原來的刷磨現(xiàn)象己基本解決。