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65t/h拋煤鏈條爐飛灰回燃裝置的改進 木屑顆粒機|秸稈顆粒機|秸稈壓塊機|木屑制粒機|生物質(zhì)顆粒機|富通新能源 / 13-04-11

1    4臺65t/h拋煤機鏈條鍋爐,型號為UG65 - 5.3/485雙爐排次高壓參數(shù),均由無錫鍋爐廠生產(chǎn)。該型爐具有煤種適應性好、調(diào)節(jié)靈活、提汽快等優(yōu)點,但拋煤機鍋爐最大的缺點是細j盼來不及燃燒就進入尾部逸出。由于拋煤爐的飛灰量較大,飛灰含碳量較高(約35%以上),若不能將飛灰回燃,不但造成燃燒損失,特別是大量黑煙從煙囪排出,嚴重影響大氣環(huán)境造成污染,在節(jié)能和環(huán)保方面都是不經(jīng)濟的。鍋爐制造廠為解決拋煤爐飛灰量大的問題,在鍋爐本體上加裝了一套飛灰回燃裝置,飛灰從兩處收集:一處是過熱器水平煙道飛灰沉降室;另一處是省煤器下部煙道的慣性分離器。兩處各有4個落灰口,共計8個,飛灰回燃裝置將上述兩處飛灰送人鍋爐的后部。我廠曾多次致力于飛灰回燃的改進,采用過三種方案:(1)用鍋爐的二次風通過一縮放噴嘴將飛灰噴人鍋爐后部的爐排上;(2)用螺旋給料器將飛灰送入鍋爐后部的爐排上;(3)與東南大學熱能研究所合作,利用循環(huán)流化床技術(shù)將飛灰送人鍋爐后部的爐排上。但是在實際運行中,這三種方案均未獲得成功,操作運行人員只得棄之不用。
    由于優(yōu)質(zhì)塊煤價格的上漲,我公司有時不得不考慮成本低的細煤多的煤,由于目前鍋爐使用的原煤中細煤的份額有時達到50%左右,大大超過了該爐0.3mm的細煤《30%的設(shè)計標準,造成了飛灰量驟增,加之飛灰回燃裝置未能投入使用,使鍋爐的效率大為下降,據(jù)估算鍋爐熱效率長期在72%~78%之間。這樣一方面大量含碳量較高的飛灰廉價出售,另一方面鍋爐為達到出力要多消耗煤,煙囪經(jīng)常冒黑煙,造成了環(huán)境污染。
2、原飛灰回燃裝置存在的問題殛原因分析.
    根據(jù)我廠及同行對此項目的技改經(jīng)驗,我們認為有以下幾個問題必須解決:
    (1)落灰斗出口堵塞的問題。落灰斗出口一旦堵塞,飛灰不但不能及時送進爐膛里重新燃燒,而且會在灰斗內(nèi)引發(fā)二次燃燒,并結(jié)成焦塊,對灰斗造成進一步的堵塞。
    (2)噴射器之后的吹灰管磨損嚴重,少則1個月,多則3個月,吹灰管就被磨穿或燒穿。嚴重時會引發(fā)水冷壁磨穿造成事故。
    (3)原飛灰回燃系統(tǒng)的回送風由二次風提供,飛灰回送由安裝在分離器下方的噴射器完成,但由于二次風壓的木穩(wěn)會影響飛灰的回送引起堵塞,另外有的風機風壓過高,引起風速過高,造成吹灰管磨損。
3、飛灰回燃裝置的改進
   三門峽富通新能源主要生產(chǎn)銷售生物質(zhì)鍋爐,這種生物質(zhì)鍋爐燃燒木屑顆粒機壓制的生物質(zhì)顆粒燃料,如下所示:生物質(zhì)鍋爐
造紙廠廢料顆粒
    針對回燃裝置存在的上述問題,作了如下改進:
    (1)由于省煤器下灰斗上方為慣性分離器,由于慣性分離器的結(jié)構(gòu)原因,容易引起飛灰在灰斗內(nèi)的二次燃燒,引起結(jié)焦而堵塞,為此把慣性分離器全部拆掉,安裝了一套撞擊式槽形分離器,撞擊式分離器可以利用飛灰碰撞防止結(jié)焦堵塞,從而使飛灰從落灰斗出口順暢地吹入到爐膛中去。
    (2)由于后水玲壁(∮60×5)的原實際標準間距只有80mm,顯然吹灰管外徑不能超過80mm,經(jīng)過研究實踐,我們對水冷壁管進行移位技改,使間距為100mm,使噴射器后的吹灰管的直徑、壁厚都增大,井將吹灰管材料改為耐磨耐高溫高鉻的鑄鋼。并且采取嵌套式安裝,嚴格保證安裝在一條直線上,這樣大大減少了對吹灰管的沖刷、磨損。
(3)為解決風壓不穩(wěn),風壓過高引起風速過高,對吹灰管造成磨損的問題,我們安裝了一臺三次風機,型號為9 - 19# 6.3A.風壓穩(wěn)定在10kPa左右.(風機采用氣墊一體式,無需澆灌混凝土)。
    (4)根據(jù)同行改造失敗的經(jīng)驗,我們決定不把過熱器水平煙道飛灰沉降室的飛灰引入下部灰斗。(據(jù)分析,此處灰溫太高,會引起下灰斗鐵板變形甚至被燒穿,并且容易結(jié)焦,影響回燃裝置正常投運)。
    (5)根據(jù)我廠的實際經(jīng)驗,灰斗在安裝完畢后,必須檢查是否漏風、漏焊,要保證不漏,避免漏風引起二次燃燒而結(jié)焦堵塞。
    (6)吹灰管與噴射器聯(lián)接及噴射器四通吹灰部分采用剮玉陶瓷復合管(耐磨耐熱性能好)。
4、飛灰回燃裝置簡介
    飛灰回燃裝置主要由回燃風機、風管、噴嘴、吹灰管、槽形分離器和集灰斗組成,集灰斗安裝在省煤器落灰斗下方(見圖1)。噴嘴的作用是在回燃風機空氣流的作用下,在噴嘴內(nèi)形成負壓,抽吸集灰斗里的飛灰,然后飛灰與空氣流混合。吹灰管與水平面約成300角。飛灰回燃還兼有二次風的作用,對加強爐內(nèi)擾動混合,增加煙氣中懸浮的顆粒與墻壁的碰撞,延長滯留時同起到了良好的作用。
5、改進后的運行結(jié)果
    此次改造經(jīng)過一年多的運行實現(xiàn)了拋煤鏈條爐飛灰的穩(wěn)定回送和穩(wěn)定燃燒。另外3臺鍋爐在2002年年初也全部進行了技改。
    (1)投用該系統(tǒng)后,尾部煙氣所含飛灰量減少了一半,減輕了對空氣預熱器等尾部煙道的磨損、堵塞,飛灰含碳量減少了IO%以上,爐渣舍碳量降低了3%以上,減少了除塵器噴嘴的磨損。文丘里不銹鋼噴嘴及管子原來3個月更換1次,現(xiàn)在1年換1次,大大減少了檢修工作量。
    (2)改進后的飛灰回燃系統(tǒng)操作簡單、方便,幾乎跟二次風一樣操作。在任何負荷下都能正常運行,2#爐已運行兩年,吹灰管至今沒有出現(xiàn)大的磨損。
    (3)改造前后鍋爐的測試數(shù)據(jù)(4臺鍋爐安裝運行1年后的平均值)如表1所示。
    (4)鍋爐的負荷有極大的改善,改造前鍋爐的負荷只能帶50t/h多一點,加負荷就要冒黑煙,改造后能長時間帶75t/h,并且不冒黑煙。并且引風機葉輪積灰大大減少,葉輪的檢修工作量也減少了許多。灰場灰量減少了一半以上,特別是除塵器剮塔底部的灰量只有改前的1/5,提高了鍋爐效率,減少了飛灰損失,增加了飛灰回燃量,改善了鍋爐燃燒工況,大大減輕了鍋爐尾部除塵器的壓力。
    (5)如按年發(fā)電2億kWh計算,年可節(jié)約標煤6000t,按270元,t計算,一年可省162萬元,而4臺回燃裝置的總投資(包括材料、安裝、保溫及1年的用電量)不到40萬元,經(jīng)濟效益明顯。
    總之,飛灰回燃改造不但取得了可觀的經(jīng)濟效益,而且也取得了顯著的社會效益,鍋爐煙囪不再冒黑煙,凈化了環(huán)境,治理了公害,造福了社會。

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