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烘干攪拌輸送新聞動(dòng)態(tài)

 

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BW-G800/360鋼絲膠帶提升機(jī)跑偏的解決

發(fā)布時(shí)間:2014-04-03 09:28    來源:未知

1、故障現(xiàn)象及分析
    我公司2009年3700t/d老線節(jié)能改造安裝了一臺(tái)入窯膠帶斗式提升機(jī),型號(hào)BW-G800/360,規(guī)格B800x99 000mm。在2009年11月試車時(shí)出現(xiàn)膠帶嚴(yán)重跑偏現(xiàn)象,無法正常運(yùn)轉(zhuǎn),檢查發(fā)現(xiàn)是接頭接偏。在重新做了接頭后,跑偏有所好轉(zhuǎn)。跑偏方向是頭部向北、尾部向南。曾通過調(diào)整尾部張緊絲桿來糾正,但效果不大,到2010年8月膠帶跑偏跳停頻繁。
    2011年3月,對(duì)提升機(jī)進(jìn)行徹底的檢查,在排查各因素后,認(rèn)為頭輪軸的水平度為0.5mm/m,嚴(yán)重超出標(biāo)準(zhǔn)值(0.1mm/m),是膠帶跑偏的主要原因。另外,因?yàn)槟z帶長(zhǎng)期跑偏,頭輪表面膠皮磨損不均,跑偏的一邊磨損多,另一邊磨損少,靠近端面的部分幾乎沒有磨損,使頭輪表面形成圓錐臺(tái)面,臺(tái)面兩底差為1.5 mm,這種結(jié)構(gòu)反過來也加劇了膠帶的跑偏。
2、處理措施及效果
    1)頭輪軸水平找正
    兩軸承中心距1500mm,要保證頭輪軸水平,應(yīng)在較低端軸承座下墊0.75mm的墊片。又因?yàn)槟z皮磨損量偏差0.75mm,因此最終在低端軸承座下墊
1.5 mm的墊片,使頭輪上端面水平。
    2)頭輪膠皮磨損處理
    用角向磨光機(jī)對(duì)頭輪兩端膠皮打磨倒角,如圖1所示。在兩端打磨大倒角,一方面相對(duì)減少磨損面兩端的偏差,另一方面減少膠帶與頭輪接觸面積,起到自然校正的作用。
    對(duì)膠帶斗式提升機(jī)處理后,沒有再出現(xiàn)因皮帶跑偏而造成跳停,設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定可靠,運(yùn)轉(zhuǎn)率大大提高。


相關(guān)輸送機(jī)產(chǎn)品:
1、皮帶輸送機(jī)
2、斗式提升機(jī)
3、刮板輸送機(jī)

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