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烘干攪拌輸送新聞動態(tài)

 

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HXD進(jìn)料階段煙絲流量控制方式改進(jìn)

發(fā)布時間:2013-09-03 08:06    來源:未知

1、存在問題
    我公司一條6000 kg制絲生產(chǎn)線使用的是從DICKINSON公司引進(jìn)的HXD氣流式煙絲干燥設(shè)備,其基本配置按煙絲流動方向是:DCC滾筒一振槽一皮帶輸送機(jī)一振槽-,-HXD干燥機(jī),見圖l。HXD在進(jìn)入生產(chǎn)前,需要先進(jìn)入一個準(zhǔn)備模式,即根據(jù)煙絲流量和前后含水率計算出脫水量,向工藝氣流中噴人一定量的水,以模擬正常生產(chǎn)狀態(tài)過程,避免開始生產(chǎn)時煙絲進(jìn)入到HXD中時工藝氣流溫濕度大幅度變動。通過進(jìn)入準(zhǔn)備模式可以使煙絲進(jìn)入HXD系統(tǒng)時快速穩(wěn)定下來。但在使用過程中發(fā)現(xiàn):剛開始生產(chǎn)時,從DCC滾筒出來的煙絲流量有一個由小變大的過程,最后達(dá)到正常煙絲流量,該過程大約持續(xù)lmin。而這部分流量小的煙絲進(jìn)入HXD干燥后,不論怎么調(diào)整模擬水關(guān)閉的延時時間,都存在偏潮或偏干煙絲,需要手工卸出不合格煙絲作報廢處理,每批次卸出煙絲約有5kg。為此,通過對HXD前皮帶輸送機(jī)的運行方式進(jìn)行改進(jìn),以提高HXD進(jìn)料階段流量的穩(wěn)定性,降低煙絲損耗。
2、改進(jìn)方法
2.1  改進(jìn)方法
    改進(jìn)思路:在開始進(jìn)料時,控制HXD前的皮帶輸送機(jī)運行速度,使皮帶上的煙絲維持在正常過料時的厚度,均勻地平鋪在皮帶輸送機(jī)上,當(dāng)DCC滾筒出來的煙絲達(dá)到正常流量時,再按正常速度運行,從而解決開始階段煙絲流量太小的問題。
    根據(jù)該思路對設(shè)備進(jìn)行了改進(jìn)。首先在振槽和皮帶連接處安裝一個漫反射式光電管,用于控制來料煙絲的高度,光電管檢測到物料的距離根據(jù)正常過料時的煙絲高度進(jìn)行調(diào)整。開始進(jìn)料時,皮帶輸送機(jī)不運行,從DCC滾筒出來的煙絲經(jīng)振槽輸送機(jī)送到皮帶上,并逐漸堆積起來,直到光電管檢測到煙絲,皮帶輸送機(jī)開始運行,當(dāng)沒有檢測到煙絲時皮帶輸送機(jī)又停下來,周而復(fù)始,皮帶輸送機(jī)步進(jìn)前進(jìn),使皮帶上煙絲厚度與正常過料量時基本一致。為了使皮帶上的煙絲鋪得更均勻,對皮帶輸送機(jī)進(jìn)行了變頻器控制改造,用于調(diào)節(jié)皮帶的輸送速度,避免了因皮帶輸送機(jī)運行速度過快,使停留在皮帶上的煙絲出現(xiàn)波浪狀起伏現(xiàn)象。硬件安裝好后,通過軟件編程,實現(xiàn)煙絲流量的穩(wěn)定控制,控制流程見圖2。
2.2技術(shù)實施
    該方法的技術(shù)關(guān)鍵是要正確判斷煙絲是否處于剛開始進(jìn)料狀態(tài),如果在生產(chǎn)運行中,皮帶也出現(xiàn)按剛進(jìn)料方式運行(以下稱為進(jìn)料模式),設(shè)備就會出現(xiàn)堵料或煙絲含水率嚴(yán)重不合格現(xiàn)象。
    (1)采用光電管的檢測信號進(jìn)行判斷。光電管檢測到煙絲的距離根據(jù)正常生產(chǎn)時煙絲在皮帶輸送機(jī)上的高度進(jìn)行調(diào)整,而從振槽流下的煙絲量是會變化的,因此無法保證正常過料時煙絲一直被檢測到。特別是一旦生產(chǎn)中設(shè)備出現(xiàn)故障,皮帶輸送機(jī)停下來,而此時光電管如果沒有檢測到煙絲,再重新生產(chǎn)時,也按進(jìn)料模式運行,設(shè)備就會堵料。因此僅采用光電管的檢測信號判斷煙絲是否處于剛進(jìn)料狀態(tài)是不可靠的。
    (2)利用DCC后安裝的水分儀的含水率信號進(jìn)行判斷。只要皮帶上有煙絲就能檢測到含水率,根據(jù)水分儀的含水率變化可判斷煙絲頭料狀態(tài)。通過測算,在水分儀檢測到含水率信號后,經(jīng)過42s DCC滾筒出來的煙絲流量基本達(dá)到正常流量。通過程序編程,在程序中判斷當(dāng)水分儀檢測到煙絲含水率大于8%,持續(xù)42 s后進(jìn)料模式結(jié)束,給變頻器輸送一個正常工作的頻率,使皮帶輸送機(jī)按正常生產(chǎn)速度運行。當(dāng)沒有檢測到含水率信號lmin后,皮帶大概走完一圈,皮帶輸送機(jī)停止運轉(zhuǎn),并恢復(fù)到進(jìn)料模式,在光電管的控制下運行。為了提高對頭料判斷的可靠性,一旦光電管持續(xù)檢測到煙絲信號5s,程序也判斷進(jìn)料模式結(jié)束,皮帶輸送機(jī)按正常生產(chǎn)速度運行。為了保證皮帶輸送機(jī)在步進(jìn)運行過程中煙絲能夠完全平鋪在皮帶上,可以適當(dāng)降低皮帶輸送機(jī)的運行速度。如果皮帶速度過快,煙絲在皮帶上鋪的厚度太薄,有可能皮帶鋪滿煙絲后,DCC滾筒出來的煙絲還沒有達(dá)到正常流量,那么進(jìn)入HXD的煙絲還是不均勻的,使得從HXD出來的煙絲含水率發(fā)生較大波動。因此,必須保證在進(jìn)料模式狀態(tài)下,煙絲不能完全鋪滿整條皮帶,最好不要超過皮帶輸送機(jī)總長度的4/5。通過測試,在進(jìn)料模式下將皮帶輸送機(jī)的電機(jī)運行頻率設(shè)為15Hz,可以使煙絲均勻平鋪在皮帶上,而在正常生產(chǎn)狀態(tài)下,皮帶輸送機(jī)的電機(jī)運行頻率為38 Hz。
3、應(yīng)用效果
    改進(jìn)后對轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn)時模擬水的關(guān)閉延時時間進(jìn)行了試驗和調(diào)整,確定比原來延長了15 s,經(jīng)HXD干燥后煙絲能夠快速達(dá)到符合工藝要求的含水率,消除了煙絲偏潮或偏于現(xiàn)象,不再需要手工卸出不合格煙絲,降低了煙絲消耗。對于其他滾筒類設(shè)備,采用該控制方法同樣可以很好地解決進(jìn)料階段物料流量由小變大問題,從而提高物料流量的穩(wěn)定性。

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