
秸稈粉碎機新聞動態(tài)

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LPM立式反擊破碎機提速后的應(yīng)用情況
發(fā)布時間:2013-05-24 08:11 來源:未知
1、存在問題
我公司石灰石破碎系統(tǒng)使用600×900顎式破碎機、LPM1500立式反擊破碎機兩級破碎。近年來一直存在石灰石粒度偏大,制約著生產(chǎn)的正常運行。為解決這一問題,我們最初比較了3種方案:
1)庫上安裝回轉(zhuǎn)篩工藝;2)庫下安裝提升機一回轉(zhuǎn)篩工藝:3)安裝三級破碎設(shè)備。
以上3種方案分別存在投資高、消耗高、檢修困難等問題。最后我們嘗試提高LPM1500轉(zhuǎn)速看能否解決這個問題。
2、技改方法
我公司使用LPM1500立式反擊破碎機配用SIMO三相異步電動機型號:Y315M3 -6;功率:132kW;電流:246A;轉(zhuǎn)速:980r/min。電動機帶輪直徑320mm。該破碎機主軸帶輪改造前直徑680mm,轉(zhuǎn)速461. 2r/min。我們擬減小破碎機的主軸帶輪直徑來提高其主軸轉(zhuǎn)速(見表1),實現(xiàn)提高小粒度料及粉狀料的比例,最終為生料磨創(chuàng)造好的工作條件。
提速前后電動機電流還基本保持在140A左右,下料量少時100~120A,多時160A,最高一般不超過180A。
主軸帶輪直徑減小70mm后,轉(zhuǎn)速提高了53r/min,提高比例為11. 49%。轉(zhuǎn)子直徑為1.32m,打擊件的線速度為35.52m/s。
LPM反擊破碎機入料粒度情況見表2。技改前后出破碎機粒度對比情況見表3。
改造后同改造前相比,0~5mm顆粒增加了26. 26%,0~20mm顆粒增加了26. 49%,25mm以上顆粒基本上不存在了。
3、改造效益
1)同原來3種方案比較,采用此技改措施,一次性投資少,只更換1個帶輪。不需要停機時間,檢修時換上即可。不新增設(shè)備,不存在年新增材耗、電耗。
2) LPM技改后粒度顯著降低,粉狀料及4mm以下小粒度料增加近30%。石灰石粒度大的問題得到解決,為下道工序正常運行創(chuàng)造了條件。
3)自1998年1 1月改造后,該立式反擊破碎機運行正常,未因技改帶來不良影響。
4、注意事項
1)改造中LPM立式反擊破碎機的提速幅度不宜過大,一般10%左右。提速過高有可能對主機產(chǎn)生不良影響。
2)改造后由于主軸帶輪直徑變小,原三角帶要變松。可調(diào)整電動機地腳或改動三角帶型號。
3)試運行期,注意控制入破碎機粒度,以減輕LPM負荷,并勤觀察電流儀表顯示以及設(shè)備的運行情況。
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