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160噸煤粉爐制粉系統(tǒng)自動控制優(yōu)化改造及應(yīng)用(一) 木屑顆粒機|秸稈顆粒機|秸稈壓塊機|木屑制粒機|生物質(zhì)顆粒機|富通新能源 / 12-10-30

1引言
    為了節(jié)能降耗,新疆某電廠計劃對鍋爐制粉系統(tǒng)進行自動控制優(yōu)化改造,并于2005年10月在5號爐上進行。根據(jù)本廠實際情況,由西安某公司作為這次制粉系統(tǒng)改造的設(shè)計和供貨方。現(xiàn)對這次改造情況作一介紹、分析。
2改造前狀況和優(yōu)化改造分析
    我廠是熱電聯(lián)產(chǎn)單位,以熱定電。5號爐是主力鍋爐,年平均運行小時數(shù)達到6670 h,燃煤量達139440 t,產(chǎn)氣量1 002617 t,占全廠年產(chǎn)汽量的46%,2004年全年制粉單耗平均為27.4 kW/t。其制粉系統(tǒng)配置2臺MG - 250/390型低速鋼球磨煤機,采用中間倉儲式,溫風送粉。制粉系統(tǒng)運行為人為判斷和手工操作的模式,人工操作本身的局限性和操作人員的責任心等因素導致制粉系統(tǒng)往往不能運行在最佳狀態(tài),造成球磨機耗電量大,經(jīng)濟效益差,甚至會發(fā)生堵煤、超壓、超溫或欠煤等現(xiàn)象,造成事故,使機組停運,造成經(jīng)濟損失。
    制粉系統(tǒng)的電耗主要來自球磨機和排粉機。球磨機功率主要消耗于轉(zhuǎn)動簡體和提升鋼球,它的運行電耗與其負荷(球磨機內(nèi)存煤量)的關(guān)系不大,一般空載功率與最大功率的差值不會超過額定功率的15%。用于制粉的通風電耗與出為的關(guān)系最大影響不超過8%。因此對制粉系統(tǒng)的優(yōu)化,主要就是對球磨機的控制改造,在一定電耗的情況下,讓磨煤機工作在最大出力點附近。
    根據(jù)對現(xiàn)場信號的觀測繪出了球磨機的工作特性如圖1所示:
 球磨機雷蒙磨
    從圖1中可知,球磨機電流不是隨著存煤量的增大而程線性增大,起初隨著存煤量增大而增大,隨著達到一個最大值后,球磨機電流隨著存煤量增大反而減小;球磨機的最大出力點與存煤量的關(guān)系也亦然,球磨機負荷音頻曲線隨著存煤量的增大逐漸減小。為了使用方便,將該曲線作求反處理得出曲線④。將圖分為3個區(qū)域分別用I、Ⅱ和Ⅲ標注,可知在工區(qū)中球磨機的功率達到最大,但出力卻沒有達到最大,所以該區(qū)不是系統(tǒng)運行的最優(yōu)區(qū)域;在Ⅲ區(qū),存煤量很大,容易出現(xiàn)滿磨,因此Ⅲ區(qū)也不是最佳運行區(qū)域;在Ⅱ區(qū),制粉出力接近最大出力點,該區(qū)應(yīng)當是系統(tǒng)運行的最優(yōu)區(qū)域。
    球磨機制粉量的大小受磨制出力、干燥出力和通風出力三者的限制,且等于三者中的較小者。制粉系統(tǒng)在最經(jīng)濟工況下運行,不僅要維持磨煤出力最大,同時還要保證最佳的通風出力和干燥出力。就磨煤機而言,滿足煤粉細度要求的制粉出力取決于兩方面的因素:一是磨煤機的磨制能力,它不僅取決子磨煤出力,而且還受干燥出力的影響,提高磨煤機入口溫度可以改善磨煤條件,即增加干燥出力可使磨煤出力提高;二是通風攜帶煤粉的能力,主要由風量決定。一般來說,使磨煤出力最大時的通風量都不是最佳通風量,因為這時通風龜耗過大甚至會超過磨煤電耗的節(jié)省,所以,只要達到磨煤和通風電耗為最小的通風量,才稱之為最佳通風量。此時,雖不能達到最大的磨煤出力,但可使瞎煤機在最經(jīng)濟方式下運行。這需要對制粉系統(tǒng)的磨煤出力、干燥出力和通風出力進行綜合協(xié)調(diào)控制。
3改造原理及實施方案
    制粉系統(tǒng)是一個大慣性、純滯后、動態(tài)特性復雜
且參數(shù)時變的系統(tǒng),其主要有如下幾個重要的特點:
    ①制粉系統(tǒng)具有多個變量,其中重要的變量有:出入口溫度、入口負壓、球磨機負荷、出入口壓差、排粉機電流和球磨電流等。
    ②制粉系統(tǒng)具有強耦合性。球磨機的最佳出力需要干燥出力、磨煤出力和通風出力三者均達到最佳,這3個出力分別對應(yīng)著3個控制回路即熱風量也即出口溫度調(diào)節(jié)回路,球磨機負荷調(diào)節(jié)回路和再循環(huán)風量即出人口壓差調(diào)節(jié)回路。調(diào)節(jié)這3個回路中的任意一個變量都會引起其他2個回路變量的變化,另外2個回路進而又會影響該調(diào)節(jié)回路,從而引起系統(tǒng)的不穩(wěn)定。
    ③系統(tǒng)具有純滯后的特點。主要表現(xiàn)在球磨機負荷即存煤量對給煤變化的響應(yīng)時間長;球磨機出口溫度對熱風門調(diào)節(jié)的響應(yīng)時間長;入口負壓對再循環(huán)風門調(diào)節(jié)的響應(yīng)時間長。
    ④系統(tǒng)的時變特性。由于煤質(zhì)、鋼球、護甲等外在因素造成的系統(tǒng)特性的改變也是一個無法忽略的問題,系統(tǒng)在運行一段之后,其運行特性都將發(fā)生改變,因此固定不變的控制算法無法適應(yīng)時變的球磨機系統(tǒng)。
    磨煤機運行于經(jīng)濟工況下的基本控制策略是:在維持最佳通風量和出口溫度均在正常范圍之內(nèi)時(而不是在某一點),盡量加大給煤量,尋找最佳經(jīng)濟工作點。為此需組成以磨機負荷、出入口差壓、出口溫度、人口負壓和磨機電流為輸入的檢測量,分別控制熱風門、循環(huán)風門和給煤量的3交量輸入、3變量輸出系統(tǒng)。高溫風量改變對磨煤機人口負壓的擾動,利用增大再循環(huán)風門的調(diào)節(jié)速度,降低熱風門的調(diào)節(jié)速度,盡量減少和不用冷風門參與調(diào)節(jié)來解決。
3.1球磨機內(nèi)裝煤量檢測
    球磨機負荷是制粉系統(tǒng)控制對象的核心,如何測量球磨機負荷是一個關(guān)鍵問題。磨煤機內(nèi)煤塊、鋼球和村板相互碰撞產(chǎn)生噪音,該噪音隨著磨煤機內(nèi)裝煤量的變化而變化。裝煤較少時,鋼球、襯板碰撞的幾率大、能量大,產(chǎn)生的噪音大;隨著裝煤量增多,煤塊的不斷填充,與鋼球、襯板碰撞的幾率減小、能量變小,產(chǎn)生的噪音也減小。根據(jù)觀測得知,磨音信號隨著球磨機負荷舶增加逐漸減小,在球磨機負荷與磨音信號之間存在著較好的線性關(guān)系,因此,用音頻傳感器就可以檢測到磨煤機裝煤變化的多少,只要對音頻信號作取反處理,即可得到球磨機負荷與磨音信號之間的近似正比例關(guān)系。磨音傳感變送器正是基于此原理,實現(xiàn)對球磨機發(fā)出的負荷音頻信號進行采集并作信號處理、濾波以及變進的作用,使輸出的音頻信號真實可信,能夠比較準確的反映出球磨機負荷的變化。此外,測量磨音信號,可以有效的實現(xiàn)3個回路的解耦問題,使控制變得簡單。
3.2給煤量的控制
    針對磨煤機大慣性、純滯后及參數(shù)時變的特點,采用白尋優(yōu)——模糊PI相結(jié)合的控制策略及雙層控制結(jié)構(gòu),如圖2所示。圖中自尋優(yōu)控制器的作用是給出一個適當?shù)脑O(shè)定值R;而模糊PI控制器則保證了被控對象的輸出可以跟隨該設(shè)定值。自尋優(yōu)的引入,使控制系統(tǒng)能夠?qū)崟r跟蹤最大出力點,保證磨煤機始終運行在最佳工況,從而真正起到節(jié)能降耗的效果。自尋優(yōu)——模糊PI相結(jié)合的控制策略,不僅可以保證磨煤機始終運行在最佳狀態(tài)下,而且能達到安全節(jié)能、提高產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)量的目的。
 球磨機雷蒙磨
    三門峽富通新能源銷售球磨機、雷蒙磨、雷蒙磨配件、雷蒙磨粉機等。
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