德興銅礦為典型的特大型斑巖銅礦,產(chǎn)于斑巖體淺部的內(nèi)外接觸帶,礦化過程呈過渡變化,礦石構(gòu)造比較簡單,以細(xì)脈浸染狀構(gòu)造為主。礦石結(jié)構(gòu)以粒狀結(jié)構(gòu)為主,交代殘余結(jié)構(gòu)次之,還有環(huán)狀結(jié)構(gòu)等。礦石的主要成份簡單,而次要及少量礦物成份復(fù)雜。金屬硫化礦物以黃銅礦、黃鐵礦為主,其次有輝鉬礦、砷黝銅礦、銅蘭、斑銅礦、閃鋅礦等,還有少量金銀礦物,金屬氧化礦物主要有金紅石、鏡鐵礦、磁鐵礦等,脈石礦物以絹云母、石英為主,絕大部分為熱液蝕變礦物。礦石比重2. 68~2.77,礦物類型以原生礦為主,原礦含銅品位低,但易磨易選。德興銅礦泗洲選礦廠磨二工段1971年建成投產(chǎn),其一段磨礦分級設(shè)備一直以來均采用雙螺旋分級機(jī),因其分級效果差,故障率高,致使浮選指標(biāo)較低。2007年底該廠陸續(xù)將一期的螺旋分級改造成旋流器分級,并增加了部分磨礦分級自動控制系統(tǒng),如泵池液位監(jiān)控、砂泵變頻調(diào)速、磨礦前后補(bǔ)加水安裝流量計等,操作時通過砂泵變頻調(diào)速來穩(wěn)定泵池液位,以達(dá)到磨礦分級系統(tǒng)的平衡。但是由于初期旋流器結(jié)構(gòu)參數(shù)不合理,致使分級效果并不理想。
2、工藝流程及工藝要求
磨二工段的工藝流程是一段粗磨粗選,粗精礦再磨再選,中礦選擇性再磨,旋流器選硫,最終得到合格的銅精礦、硫精礦。一段磨礦設(shè)備共8臺套,均采用∮3.2×3.1m短筒型球磨機(jī),一段分級設(shè)備改造前采用∮2. 4m沉沒式雙螺旋,改造后則選用∮660旋流器。工藝要求球磨給礦粒度P80在8~9mm以下,一段磨礦分級溢流細(xì)度- 200目>63qo、+80目<7%,溢流濃度控制范圍為29~34%,一段磨礦分級返砂比控制要求為300~ 500%,給礦壓力要求為0.03—0.1MPa,富通新能源銷售球磨機(jī)、雷蒙磨粉機(jī)等磨機(jī)機(jī)械設(shè)備。
3、∮660旋流器結(jié)構(gòu)參數(shù)的優(yōu)化配置試驗(yàn)
3.1旋流器主要結(jié)構(gòu)參數(shù)及其對分級效率的影響
(1)旋流器進(jìn)料口。其大小影響旋流器分級效率及生產(chǎn)能力,過大或過小分級效果都不好,當(dāng)給礦粒度較粗、給礦壓力較低時,進(jìn)料口與旋流器直徑的比值以0.16~0.2為宜。
(2)沉砂嘴直徑。在實(shí)際操作中是可調(diào)節(jié)因素。沉砂口減小,則沉砂量減少,濃度增高,細(xì)粒含量減少,溢流中粗粒級增加。沉砂口增大,情況相反。
(3)溢流管直徑。其大小應(yīng)與旋流器直徑成一定比例,—般為0.2~0.4D。增大溢流管直徑,溢流量增加,溢流粒度變粗,沉砂中細(xì)粒含量減少,沉砂濃度增大。
(4)溢流管插入深度。位置在給礦口上部邊緣和圓柱體下部邊緣之間,深度一般為0.7—0.8圓柱體高度,插入過深或過淺都會使溢流變粗,分級效率下降。
3.2 旋流器型號及初步結(jié)構(gòu)參數(shù)選擇
根據(jù)“德興銅礦泗洲選礦廠技改方案設(shè)計”,該廠確定使用∮660旋流器,并在試驗(yàn)初期選擇結(jié)構(gòu)參數(shù)為:進(jìn)料口255 x 250mm、沉砂嘴直徑∮140mm、溢流管直徑∮180mm、溢流管插入深度390mm。首先在該廠1#球試用,經(jīng)過一段時間的試運(yùn)行,分級效果不大理想。2009年2月底,為考察該旋流器的分級情況,該廠組織技術(shù)人員對1#進(jìn)行了磨礦分級流程考察,考察時球磨機(jī)平均臺效50.5t/h,具體考察數(shù)據(jù)見表l。
結(jié)論:從磨礦分級流程考察情況來看,該旋流器返砂比過高,分級效率低,磨礦分級溢流- 200目偏低。
3.3∮660旋流器沉砂嘴、溢流管尺寸優(yōu)化配置試驗(yàn)
為了探索較佳工藝參數(shù)配置,2009年3月,該廠對1。球旋流器部分結(jié)構(gòu)參數(shù)進(jìn)行了變更,將沉砂嘴直徑由∮140mm換成∮145mm、溢流管直徑由∮180mm換成∮190mm。經(jīng)過一段時間的試運(yùn)行,分級效果也不理想。3月底,對該球組織開展了磨礦分級流程考察,考察時磨機(jī)平均臺效51. 5t/h,其考察數(shù)據(jù)見表2。
結(jié)論:本次考查l#球的分級效率及返砂比比上次考查時要好,但返砂比仍略為偏大,分級效率仍不高,磨礦分級溢流- 200目偏低。
3.4沉砂嘴、溢流管尺寸及溢流管插入深度優(yōu)化試驗(yàn)
2009年4月,該廠繼續(xù)對1#球旋流器部分結(jié)構(gòu)參數(shù)又進(jìn)行了變更,將沉砂嘴直徑由∮145mm換成∮135 mm、溢流管直徑由∮190mm換成∮200mm、溢流管插入深度由390mm換成380mm。經(jīng)過一段時間的試運(yùn)行,分級效果有所改善。4月底,該廠組織技術(shù)人員對l#進(jìn)行了磨礦分級流程考察,考察時磨機(jī)平均臺效51. 4t/h,其考察數(shù)據(jù)見表3。
結(jié)論:本次考查l’球的分級效率較好,但返砂比仍偏大,磨礦分級溢流- 200目偏低。
3.5∮660旋流器給礦口尺寸優(yōu)化試驗(yàn)
2009年9月,該廠又分別在l+球及3’球進(jìn)行旋流器結(jié)構(gòu)參數(shù)配置試驗(yàn)。其中1+球旋流器結(jié)構(gòu)參數(shù)為進(jìn)料口255×250mm、沉砂嘴直徑∮140mm、溢流管直徑∮200mm、溢流管插入深度380mm。2#球旋流器結(jié)構(gòu)參數(shù)為進(jìn)料口260×255mm.其它參數(shù)與1#球一致,并均在給礦管上安裝了壓力表。經(jīng)過一段時間的運(yùn)行,效果非常理想,達(dá)到了試驗(yàn)?zāi)康摹?0月初,該廠組織技術(shù)人員同時對l#球及3#球進(jìn)行磨礦分級流程考察,考察時1#球平均臺效51. 2t/h,3#球平均臺效52.lt/h,其考察數(shù)據(jù)見表4。
結(jié)論:
(1)從現(xiàn)場給礦壓力表顯示,1#球旋流器給礦壓力在0.1-0.12MPa,3#球旋流器給礦壓力在0.05-0.07MPa,從數(shù)據(jù)來看,1#球旋流器給礦壓力偏大,3#球旋流器給礦壓力較合適。
(2)從返砂比和分級效率數(shù)據(jù)對比來看,3#球旋流器明顯優(yōu)于l#球旋流器,3#球磨礦分級溢流濃細(xì)度均達(dá)到工藝要求。
4、結(jié)語
旋流器結(jié)構(gòu)參數(shù)的優(yōu)化對提高磨礦分級質(zhì)量和選別指標(biāo)起到至關(guān)重要的作用,尋找適合的旋流器結(jié)構(gòu)參數(shù)配置需要結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際進(jìn)行漫長探索,該廠與旋流器生產(chǎn)廠家一道進(jìn)行了將近一年的多次探索實(shí)踐,最終找到了一組較佳結(jié)構(gòu)參數(shù)配置,從而使該廠的磨礦分級質(zhì)量有了明顯改善。



