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φ2.6 m×13m球磨機(jī)入料端中空軸斷裂原因分析 木屑顆粒機(jī)|秸稈顆粒機(jī)|秸稈壓塊機(jī)|木屑制粒機(jī)|生物質(zhì)顆粒機(jī)|富通新能源 / 13-05-26

     唐山啟新水泥有限公司∮2.6 mx13 m球磨機(jī)于1979年安裝,生產(chǎn)能力28—29t/h,電機(jī)功率1000 kW.多年來(lái),沒(méi)備運(yùn)轉(zhuǎn)率達(dá)85%以上。1998年9月將球磨機(jī)入料端中空軸進(jìn)行更換,2000年11月設(shè)備巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)球磨機(jī)人料端軸承座產(chǎn)生周期擺動(dòng),立即停機(jī)檢查,發(fā)現(xiàn)磨機(jī)入料端中空軸軸根部位出現(xiàn)裂紋,裂紋最寬部位已達(dá)5 mm,沿圓周檢查裂紋長(zhǎng)度已超過(guò)圓周長(zhǎng)的2/3,對(duì)裂紋進(jìn)行深度檢查,裂縫有穿透現(xiàn)象,說(shuō)明已形成穿透性裂紋。這使得該磨機(jī)筒體與支撐的中空軸產(chǎn)生不同軸度,在交變沖擊載荷下,軸承座產(chǎn)生周期性擺動(dòng)而失去平衡。
1、斷裂中空軸的測(cè)量、取樣分析和強(qiáng)度檢測(cè)
    經(jīng)過(guò)測(cè)量,中空軸軸根鑄造圓角近似R30;而且圓弧部位凹凸不平,軸根厚度為90 mm。設(shè)計(jì)圖紙要求軸根鑄造圓角R80,圓弧要求平滑,軸根厚度為80 mm。
    對(duì)斷裂中空軸部位取樣進(jìn)行成分化驗(yàn)分析和強(qiáng)度檢測(cè)。
    (1)化學(xué)成分。測(cè)得其主要化學(xué)成分C,Si,Mn,S和P的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(%)分別為:0.43,0.31,0.67,0.023和0.01。
    (2)機(jī)械性能。于斷口處取樣二個(gè)進(jìn)行測(cè)試,其中試樣;試樣2的拉伸試驗(yàn)斷頭裂紋形狀彎曲不規(guī)則,斷口表面呈暗紅色,屬于熱裂。
    (3)金相檢查。斷口處有粗晶偏析(圖2);其它部位:無(wú)粗晶異常現(xiàn)象,金相為等軸晶粒。
    (4)低倍組織檢查。在斷口處未發(fā)現(xiàn)明顯缺陷,但斷口兩側(cè)出現(xiàn)縮松和夾雜。
2、綜合分析
    根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量和取樣檢測(cè),造成磨機(jī)人料端中空軸軸根部位裂紋的原因主要有以下幾方面。
     富通新能源生產(chǎn)銷售球磨機(jī)、雷蒙磨粉機(jī)等磨機(jī)設(shè)備。
1.1鑄造圓角不符合設(shè)計(jì)要求
    鑄造圓角過(guò)小,造成交變載荷下應(yīng)力集中過(guò)載;鑄造表面凹凸不平,外表面所承受的彎曲應(yīng)力較大。疲勞裂縫都是在零件表面起源,裂紋通常起源于零件的應(yīng)力集中處或材料的缺陷處,如:刀痕、刮傷、圓角及臺(tái)階。球磨機(jī)中空軸承受旋轉(zhuǎn)彎曲和沖擊載荷,由于圓角過(guò)小及表面質(zhì)量問(wèn)題形成應(yīng)力集中,則在軸根處的圓周部位產(chǎn)生多處疲勞源,在交變負(fù)載作用下,同時(shí)向內(nèi)擴(kuò)展,在已斷裂的疲勞斷口上可以見(jiàn)到起伏比較明顯的臺(tái)階——疲勞溝線。疲勞裂縫形成之后,由裂縫分離的兩個(gè)表面,在應(yīng)力交變時(shí),時(shí)而張開,時(shí)而閉合。當(dāng)閉合時(shí),兩表面互相擠壓和摩擦,周而復(fù)始的反復(fù),形成裂縫表面光滑。由于疲勞斷面發(fā)展緩慢,裂縫表面接觸次數(shù)頻繁,致使斷口表面光滑。
    球磨機(jī)中空軸的斷裂,從宏觀斷口上可以看到向心分布的若干個(gè)疲勞臺(tái)階(圖5)。由于鑄造圓角太小,局部出現(xiàn)尖角,在軸根處形成線性疲勞源,若干個(gè)源點(diǎn),隨著振幅的大小,同時(shí)擴(kuò)展,在擴(kuò)展中形成臺(tái)階。
2.2化學(xué)成分達(dá)不致到設(shè)計(jì)要求
    中空軸材料的設(shè)計(jì)要求和實(shí)際檢測(cè)結(jié)果見(jiàn)表1。由表1可知,中空軸的含碳量已超過(guò)ZG270-500的設(shè)計(jì)要求。球磨機(jī)中空軸在工作狀態(tài)承受彎曲和沖擊作用,需要有好的塑性和適當(dāng)?shù)膹?qiáng)度,以及良好的鑄造性能。而所用材料由于冶煉中的問(wèn)題使含碳量超標(biāo),造成了鋼的硬度和強(qiáng)度過(guò)大,塑性下降,在交變沖擊載荷下,使脆性斷裂的傾向增加。
2.3鑄造缺陷及組織的影響
    因?yàn)橹锌蛰S的重要作用,設(shè)計(jì)要求鑄件不得有任何影響強(qiáng)度的缺陷。影響鑄鋼件機(jī)械性能并起主導(dǎo)作用的因素是凝固成型中的冷卻速度。如果鑄鋼件的截面尺寸增加,凝固和冷卻時(shí)間隨之延長(zhǎng),鑄態(tài)組織將會(huì)產(chǎn)生疏松、氣孔、夾雜和偏析等有害影響,使機(jī)械性能特別是塑性下降。
    球磨機(jī)中空軸與軸端蓋相交處即圓角過(guò)渡部分,形成冷縮不均,在澆鑄后熱量擴(kuò)散慢,無(wú)形中增長(zhǎng)了冷凝時(shí)間。此處的厚度比其它部位厚,處理不當(dāng)極易產(chǎn)生疏松與夾雜,組織中的疏松與夾雜等缺陷的存在,不僅使零件的有效截面減小,降低強(qiáng)度,而且在缺陷處容易產(chǎn)生應(yīng)力集中現(xiàn)象。同時(shí),增加缺陷附近基體的實(shí)際載荷,在斷口兩側(cè)出現(xiàn)縮松區(qū)并有夾雜物。
    ZC270-500澆鑄成型后需經(jīng)熱處理880~900℃完全退火,以消除殘余應(yīng)力,細(xì)化晶粒和消除偏析。從圖2來(lái)看,鑄件熱處理未能完全消除偏析和細(xì)化晶粒。我們知道組織的均勻性對(duì)材料的疲勞強(qiáng)度也會(huì)產(chǎn)生重要影響,組織的均勻性愈好,則材料的疲勞強(qiáng)度愈高。圖2和圖4的低倍組織缺陷均降低了材料的疲勞強(qiáng)度。
3、結(jié)論
    經(jīng)過(guò)測(cè)量、檢驗(yàn)、分析,∮2.6 mx13m球磨機(jī)人料端中空軸為不合格產(chǎn)品。由于制造單位沒(méi)有嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙要求去做,又沒(méi)有必要的檢測(cè)手段,致使設(shè)備主要零件形成疲勞斷裂,造成使用單位停機(jī)512h的設(shè)備事故。

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