經(jīng)檢查分析,設(shè)備故障是由吊軸承密封結(jié)構(gòu)、軸承選型及輸送機(jī)尾軸結(jié)構(gòu)不合理造成的。對此,曾向設(shè)備生產(chǎn)廠家咨詢維修事宜,但是其答復(fù)是只有更換新件。對此,我們決定本著進(jìn)行較小的改動,較少的改造成本,達(dá)到較好的使用效果的指導(dǎo)思想自行改進(jìn)此設(shè)備,最終取得了滿意的效果。
1、吊軸承和尾軸結(jié)構(gòu)及故障情況
輸送機(jī)吊軸承和尾軸結(jié)構(gòu)見圖l、圖2。
輸送機(jī)主軸等分為3段,通過中間吊軸相連,連接處采用槽口結(jié)構(gòu),用銷釘連接。輸送機(jī)主軸尾部采用外置的短軸與主軸連接,同樣采用上述槽口結(jié)構(gòu),用銷釘連接。外置短軸的軸承為一盤1212調(diào)心球軸承。頭軸即動力輸入端,也是采用外置短軸結(jié)構(gòu)。
原吊軸承采用6216深溝球軸承,未帶防塵圈,軸承的防塵密封靠軸承端蓋上的毛氈密封。通過引到殼體外的加油管路對軸承進(jìn)行潤滑。由于吊軸承處在大量較高溫度的煤粉中運(yùn)轉(zhuǎn),密封毛氈在此環(huán)境中很快失效,煤粉很快進(jìn)入軸承內(nèi)部,與潤滑油混合,形成磨料,致使軸承較快被磨損而失效,造成中間吊軸下沉、螺旋葉片刮碰殼體、螺旋葉片變形嚴(yán)重及吊軸損壞等。為了延長軸承的使用壽命,增加向吊軸承內(nèi)部注潤滑油的頻率和用量。但此時較多的潤滑油混合著煤粉,從吊軸承端蓋溢出,進(jìn)入煤粉倉,造成煤粉倉內(nèi)煤粉結(jié)皮,產(chǎn)生較大的煤粉自燃隱患。
尾軸位置的短軸支撐的調(diào)心、糾偏效果較好,但是主軸每轉(zhuǎn)一周,槽口有兩次處于垂直方向,此時,由于槽口間隙的存在,以及螺栓和螺孔之間的間隙影響,外置短軸和尾軸會產(chǎn)生軸向位移和偏轉(zhuǎn),使主軸下沉兩次,對輸送機(jī)整體及殼體產(chǎn)生兩次較大的沖擊,嚴(yán)重影響設(shè)備的安全運(yùn)行,外置軸承座的軸承使用壽命也較低。
對于頭軸,由于外置的短軸支撐較好,因此此處連接和軸承較少出現(xiàn)故障。
2、改進(jìn)措施
2.1吊軸承機(jī)構(gòu)的改進(jìn)
將深溝球軸承6216更換為帶雙面防塵圈的深溝球軸承6216-2z。由于此軸承內(nèi)部自帶潤滑脂,這樣就避免了由外部向軸承內(nèi)加注潤滑脂,造成煤粉污染的問題。其次,將軸承端蓋密封結(jié)構(gòu)由毛氈密封改為聚四氟乙烯密封。聚四氟乙烯密封的耐磨性較好,因此密封性較高,使煤粉較少進(jìn)入軸承座內(nèi),并且軸承6216-2z自帶的雙面防塵圈對軸承產(chǎn)生第二道密封保護(hù)。改后,吊軸承的使用壽命由原來的1個多月延長到8~10月,較好地提高了設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定性,提高了其運(yùn)轉(zhuǎn)率,減少設(shè)備維護(hù)量。改進(jìn)后的結(jié)構(gòu)如圖3所示。
2.2尾軸連接結(jié)構(gòu)的改進(jìn)
為避免尾軸處槽口處于垂直方向時,尾軸與其外置短軸的軸向位移和偏轉(zhuǎn),采用增大尾軸與其外置短軸的連接剛度的方法來解決。
具體方法:在外置短軸上車出螺紋,通過槽及其銷釘,使用圓螺母、止退墊圈等鎖緊方式構(gòu)成固定性較好的連接。這樣,既可以避免此處形成回轉(zhuǎn)副,也可以利用外部支撐軸承的調(diào)心作用,較好地糾偏運(yùn)轉(zhuǎn)中的尾軸,并且改進(jìn)工作量小,成本低。改進(jìn)后的尾軸結(jié)構(gòu)見圖4。
改進(jìn)后,尾軸的運(yùn)轉(zhuǎn)十分平穩(wěn),尾軸的螺旋葉片也不再刮碰殼體,同時尾軸吊軸承的運(yùn)轉(zhuǎn)情況也得到了較大改善,使用壽命也得到較大的提高。
3、小結(jié)
通過對螺旋輸送機(jī)的結(jié)構(gòu)改進(jìn),較好地解決了吊軸承的使用壽命低、尾軸刮碰殼體的問題,現(xiàn)在螺旋輸送機(jī)運(yùn)行平穩(wěn)可靠。
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