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大傾角膠帶輸送機在化肥廠的應(yīng)用 木屑顆粒機|秸稈顆粒機|秸稈壓塊機|木屑制粒機|生物質(zhì)顆粒機|富通新能源 / 14-01-06

    波紋擋邊膠帶輸送機在國內(nèi)最早是由青島運輸設(shè)備制造廠在八十年代研制開發(fā)成功,俗稱大傾角膠帶輸送機,在國內(nèi)基本都應(yīng)用在煤礦企業(yè)。在國內(nèi)其設(shè)計上采用的標準均為由機械工業(yè)部北京起重運輸機械研究所和青島運輸設(shè)備制造廠在1996年共同編制的《DJII型波紋擋邊輸送機設(shè)計選用手冊》。大傾角膠帶輸送機的主要優(yōu)點是占地面積小,其最大傾角可以達到90°。大慶市石化公司化肥廠成品車間大傾角膠帶運輸機(位號:824V)是2005年隨著化肥裝置擴能改造工程新增加的設(shè)備,也是由于現(xiàn)場布置面積小,使用普通膠帶輸送機不能夠滿足此要求。輸送介質(zhì)為尿素顆粒(含有粉塵),弱堿性溫度最高達到73°。2005年11月6日該設(shè)備投入運行,運行狀況很不理想,先后更換了三條膠帶。經(jīng)過8、9月份兩次對其進行框架、托輥、壓緊滾筒、驅(qū)動滾筒、尾部轉(zhuǎn)向滾筒以及調(diào)偏設(shè)施等多方面的改造,于9月22日重新運行,運行至今,運行非常平穩(wěn)。
1、輸送方式概況
   2005年化肥尿素裝置擴能改造過程中,由于造粒塔造出的尿素顆粒溫度較高(達到73°),為滿足后續(xù)工序的設(shè)備和產(chǎn)品質(zhì)量要求,故新增加一套產(chǎn)品冷卻系統(tǒng)。大傾角膠帶輸送機為產(chǎn)品冷卻系統(tǒng)中的設(shè)備之一,其作用為將造粒塔底膠帶輸送機602V輸送來的尿素顆粒輸送到產(chǎn)品冷卻器,輸送高度為14米,輸送角度為50°,輸送水平距離為21米。
    此傳輸方式在國內(nèi)同類大型化肥廠中為首次應(yīng)用,對其的操作情況、設(shè)備運轉(zhuǎn)等方面,均不熟悉,只能摸索操作和調(diào)整。由于大傾角膠帶的質(zhì)量存在問題、框架不穩(wěn)定、調(diào)偏裝置不合理等多種因素,導(dǎo)致大傾角膠帶更換下三條,大傾角膠帶輸送機不能夠長期運行,最多僅僅能夠運行一個月。在2006年初調(diào)試過程中致使一名外用工死亡,大傾角膠帶輸送機成為大慶石化公司一大難題,而且受到了股份公司領(lǐng)導(dǎo)的重視。
    結(jié)構(gòu)簡圖如左:
    為解決大傾角膠帶輸送機這一難題,大慶石化公司成立專業(yè)攻關(guān)小組,通過對照國內(nèi)外標準規(guī)范、多次召開專題會議以及對大傾角膠帶輸送機考察等,充分考慮諸多因素,將大傾角膠帶輸送機進行了多方面的改造,現(xiàn)已運行兩個月,運行狀況良好。
2、膠帶運行情況、損壞原因分析及改造情況
  2.1第一次改造
  第一條大傾角膠帶是由青島金海帆廠制造的,其型號為EP-100,規(guī)格為B=800 x 5(4. 5+1.5) H200×h180×Bf75×Br490×R80×TC240,周長為55. 7m環(huán)形帶;膠帶寬度為800mm,5層芯布,上膠為4. 5mm,下膠為1.5mm,波紋擋邊高200mm,橫隔板高度180mm,空邊為80mm,有效輸送寬度為490mm,波紋擋邊寬75mm,橫隔板間距240mm。
    但運行不到一個月,膠帶的波紋擋邊逐漸開裂,并且波紋擋邊頂部磨損嚴重、掉落;母帶下膠面面皮脫落;膠帶斷裂。我們認為該膠帶的損壞,與其產(chǎn)品質(zhì)量有直接關(guān)系(比如:橡膠成份配比有問題)。同時我們對第一條膠帶運行及破損情況進行了分析,如下:
    (1)母帶的橫向剛度不夠。返回時母帶中心向下垂,使波紋擋邊頭部與下部托輥摩擦嚴重,使波紋擋邊頭部破損加快。
    (2)母帶強度不夠。母帶出現(xiàn)橫向裂口,兩處較大。
    (3)輸送機的框架顯得單薄。有發(fā)顫現(xiàn)象。
    我們更換了制造廠家,第二條膠帶選用了浙江雙箭橡膠股份有限公司的產(chǎn)品。針對第一條膠帶出現(xiàn)的問題,我們與浙江雙箭技術(shù)老總交換了意見,采取了以下改進方法:
    (1)母帶的型號采用EP-150,增強了母帶的強度。
    (2)在母帶中增加橫向鋼絲,增加了母帶的橫向剛度,鋼絲規(guī)格∮1.13mm,每兩條鋼絲間距為20mm。
    (3)浙江雙箭對輸送機的驅(qū)動滾筒、尾部轉(zhuǎn)向滾筒以及各壓緊輪的直徑進行了校核,滿足設(shè)計要求。
    (4)化肥廠對輸送機框架進行加固,對框架、滾筒及托輥安裝精度的進行檢測并調(diào)校,對所有滾筒和托輥進行清洗。
    (5)化肥廠對空邊托輥與下托輥之間的間距進行了調(diào)整,防止下托輥對波紋擋邊磨損。
    2006年3月5日裝置檢修期間,化肥廠將浙江雙箭供貨的膠帶進行了安裝并對以上所提出的改進方法進行了實施。膠帶運轉(zhuǎn)后,運行情況良好。
  2.2第二次改造
  大傾角膠帶輸送機運行近一個月后,2006年4月26日母帶從粘接口處抻開,且膠帶非工作面開始起皮如圖所示:
    電子商務(wù)部、化肥廠以及浙江雙箭三方于5月26日在電子商務(wù)部召開了大傾角膠帶專題會議,針對波紋擋邊大傾角膠帶發(fā)生斷裂原因和現(xiàn)存在問題進行了技術(shù)方面的充分討論和分析,存在問題、原因如下:
    (1)波紋擋邊與其基帶開裂、橫隔板與基帶開膠。
    (2)波紋擋邊多處開裂,內(nèi)部帆布層僅為2cm。
    (3)膠帶非工作面開膠。
    (4)膠帶接口斷裂,接口粘接臺階僅為130-150mm,粘接強度不夠。
    針對以上第二條膠帶出現(xiàn)的問題,三方對新的波紋擋邊大傾角膠帶的設(shè)計、制造、試驗、運輸?shù)确矫嫣岢隽司唧w要求如下:
    (1)浙江雙箭要充分考慮大傾角膠帶的現(xiàn)場運行條件,在整條膠帶設(shè)計上要考慮膠帶在50°傾角下運行時所承受的載荷,增加膠帶整體拉伸強度;
    (2)大傾角膠帶基帶粘接采用流化熱粘接,接頭效率要求達到85%以上,浙江雙箭對此粘接工藝進行優(yōu)化設(shè)計并進行試驗校核,提供膠帶接頭強度試驗報告給大慶石化公司;
    (3)增加大傾角膠帶的非工作面粘接強度,應(yīng)不低于工作面粘接強度,下膠增加至2mm;大慶石化公司化肥廠要對膠帶拍打裝置磨損膠帶處進行改進;
    (4)波紋擋邊與橫隔板之間間距的設(shè)計,要求達到不發(fā)生漏料;
    (5)大傾角膠帶的包裝要求具有專用包裝支架和防雨設(shè)施,適合多次搬運。
    2006年7月15日大傾角膠帶到貨,7月16日-19日進行了舊膠帶拆除和新膠帶的安裝,20日開始運行,21日發(fā)現(xiàn)有一處近200mm長的波紋擋邊從根部斷裂,已經(jīng)脫離其基帶。化肥廠對此處進行了粘接,但22日運行后,粘接處再次裂開,運行至26日下午,發(fā)現(xiàn)一處近1米長的波紋擋邊已經(jīng)從膠帶上斷裂下來。如照片
    2.3第三次改造
    大傾角膠帶輸送機運行起來后,不到一周時間膠帶已經(jīng)破損非常嚴重,不能夠安全運行。大慶石化公司緊急召開專題會議,對照國內(nèi)標準《DJII型波紋擋邊輸送機設(shè)計選用手冊》和日本標準《急傾斜用傳送帶設(shè)計標準》,與浙江雙箭共同探討和分析,得出以下改造意見:
  2.3.1浙江雙箭對大傾角膠帶制造進行改進。
    (1)、大傾角膠帶料斗有效寬度由原來的490mm更改為450mm,增加空邊寬度,由80mm增加為100mm。這樣輸送量由原設(shè)計的120T/H,降低到110T/H,仍能滿足生產(chǎn)要求。
  (2)、大傾角膠帶波紋擋邊芯布層下移。
   2.3.2大傾角膠帶托輥進行改進。
  (1)壓緊輪。根據(jù)標準,兩個壓緊輪的曲率半徑較小∮600mm,增加壓緊輪的直徑到中800mm;同時其支撐改為可調(diào)整支撐針對大傾角膠帶料斗有效寬度減小,空邊寬度增加20mm,壓緊輪的寬度不變,使得壓緊輪與波紋擋邊有20mm的間距,防止壓緊輪摩擦波紋擋邊。如圖:
  (2)空邊托輥(托帶輪)。由于大傾角膠帶的空邊寬度增加,根據(jù)標準,所有回程托帶輪需要增長,且安裝角度由水平改為向下傾斜5°,同時其支撐改為全螺紋支桿,可以在線調(diào)整與波紋擋邊的間距。如圖:
  (3)將5個上弧段托輥改進為調(diào)偏托輥。中間一個為垂直調(diào)整,兩側(cè)四個為左右調(diào)整。
  (4)縮短托帶輪之間間距。根據(jù)標準,水平段兩個相鄰?fù)袔л喼g的間距最大不能超過500mm,傾斜段兩個相鄰?fù)袔л喼g的間距最大不能超過1000mm。增加托帶輪支架。
  (5)取消側(cè)立托輥。
  (6)回程轉(zhuǎn)向滾筒設(shè)置成可調(diào)整托輥。如圖:
  (7)將驅(qū)動滾筒、尾部改向滾筒更改為鼓形滾筒,滾筒表面鑄膠。
  (8)所有托輥表面鑄膠,防止粉塵在托輥表面結(jié)晶損傷膠帶。
    2.3.3調(diào)偏裝置的改進。
    根據(jù)標準要求,將原來單一的調(diào)整尾部轉(zhuǎn)向滾筒更改為:
   (1)尾部轉(zhuǎn)向滾筒僅為調(diào)整膠帶張緊程度用。
   (2)上弧段托輥用作調(diào)整上部膠帶跑偏。
   (3)回程轉(zhuǎn)向滾筒用作調(diào)整下部膠帶跑。
   2.3.4整個機架進行加固;地腳基板進行加固。
   經(jīng)過此次改造后,大傾角膠帶輸送機于9月22日投用生產(chǎn),至今運行情況良好。
3、解決的問題
    經(jīng)過幾次改造后,我們已經(jīng)摸索出一些操作維護的經(jīng)驗,對大傾角膠帶輸送機的運行進行及時調(diào)整,已經(jīng)可以長周期運行。
    (1)提高產(chǎn)品質(zhì)量。由于造粒塔出來的尿素顆粒中存在部分粉塵,經(jīng)過大傾角膠帶輸送機送至冷卻系統(tǒng),經(jīng)過風機的吹掃、旋風分離器的沉淀,將尿素中所帶的粉塵清除干凈,保證了尿素產(chǎn)品的質(zhì)量。
    (2)減少損失。由于大傾角膠帶輸送機不能夠長周期運行,在停運過程中,前部膠帶上的電動犁式卸料器825存在漏料問題(尿素顆粒從1#膠帶運走),則無法將此部分產(chǎn)品輸送到包裝線,只能進行人工回收,而且只能當作協(xié)議料出廠,則產(chǎn)生以下費用:
    一是產(chǎn)生協(xié)議料與優(yōu)質(zhì)品料的費用差額。協(xié)議料與優(yōu)質(zhì)品料的費用差額約為200元/T,漏料約720袋/天,21600袋/月,按30袋/T,則24T/D,720T/月,按照9個月計算,則全年費用差額為200元/T×720T/月×9月=129.6萬元。二是人工費用。每天三個班組,每班組6個人,每人30元/班,則每天人工費用為30×3×6=540元,按照9個月每月30天計算,全年費用為9×30×540=14. 58萬元。兩項費用合計為129. 6+14. 58=144. 18萬元,則經(jīng)過改造后每年可節(jié)約144. 18萬元。



相關(guān)輸送機產(chǎn)品:
1、皮帶輸送機
2、斗式提升機

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